刚接手面膜生产线时,折叠环节是我们最大的痛点——每天因折叠不良返工的面膜,不仅浪费人力,还影响交货期。经过半年优化,我们终于实现“零缺陷”生产,分享实战经验: 第一阶段:找出问题根源 我们先用高速摄像+数据分析发现: 折叠不良是由于面膜布在输送过程中偏移导致 问题源于折叠机构调整不当 故障来自设备老化(如气缸压力不稳) 第二阶段:设备升级方案 我们对比了3种解决方案: 传统气动折叠机(成本低,但精度随气压波动)❌ 半伺服折叠机(精度尚可,但换产调整复杂)⚠️ 全伺服+视觉纠偏折叠机(高精度,自适应调整)✅ 最终选择了全伺服驱动+CCD视觉定位的机型,良率从90%提升至99.5%,半年内收回成本。 第三阶段:优化生产流程 设备到位后,仍需优化操作流程: 标准化换产SOP(减少人为调整误差) 增加自动检测装置(不良品实时剔除) 制定预防性维护计划(避免突发故障) 第四阶段:长期稳定运行策略 我们现在执行“3+3”管理法:✅ 3项每日检查 折叠模板是否松动 输送带张力是否正常 视觉检测系统是否校准 ✅ 3项每月维护 伺服电机润滑 传感器灵敏度测试 面膜折叠机构磨损检查
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